在人們的印象中,染整行業(yè)和化工行業(yè)總離不開黑臭的廢水、刺鼻的廢氣。然而當你走進福建省金綸高纖股份有限公司時,看到的卻是綠樹成蔭、鳥語花香的花園式工廠。
公司董事長鄭寶佑自豪地說:“自投產(chǎn)以來,公司認真推行一系列節(jié)能減排措施,從而實現(xiàn)了污水零排放,企業(yè)周邊群眾零投訴。”據(jù)了解,該公司正是通過強有力的節(jié)能減排,做到煙氣達標排放和廢水100%循環(huán)利用,在為企業(yè)節(jié)約能源費用的同時又保護了環(huán)境。
金綸高纖公司由中外合資福建金綸石化纖維實業(yè)有限公司于2003年11月整體變更而來,是一家以生產(chǎn)滌綸纖維為主的企業(yè)。此前,福建省平均每天需從外地購進滌綸短纖1000多噸,單運費每年就要花費2000萬元以上。原料的短缺使得企業(yè)的進一步發(fā)展深受制約。金綸高纖成立以后,其滌綸短纖生產(chǎn)規(guī)模逐漸發(fā)展為福建省最大,年產(chǎn)值上升到了25億元,其滌綸短纖的供應(yīng)可滿足長樂本地原料需求的30%。
企業(yè)在快速發(fā)展的同時沒有忽視節(jié)能減排。自2005年3月一期工程滌綸短纖生產(chǎn)線投產(chǎn)以來,該公司一直嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價與“三同時”制度,先后投入1000多萬元,與主體項目同期興建了10套煙氣除塵脫硫設(shè)備及1套污水處理設(shè)施。
隨著各級政府對環(huán)保要求的逐漸提高,金綸高纖公司不斷對環(huán)保設(shè)施進行升級改造。2005年底,公司投資200萬元,增設(shè)汽提裝置,污水化學需氧量從處理前的2000多mg/L降到50mg/L左右,低于國家一級排放標準。處理好的中水作為綠化用水、循環(huán)水補水、水膜除塵補水等,達到100%回用。
2006年,為提高煙氣脫硫效率,該公司投人100萬元,整改3套除塵脫硫設(shè)施,增設(shè)2套脫硫自動加堿系統(tǒng)。二期新上的煙氣除塵脫硫系統(tǒng)直接采用了先進的“鈉鈣雙堿法”除塵脫硫系統(tǒng),使煙氣脫硫效率達到85%左右。去年3月,公司投資40多萬元,修建1000立方米事故水池,重新配制高濃度廢水專用輸送管,既防止地下暗管輸送過程中的泄漏,又保證在生產(chǎn)異常時廢水不會溢出,避免造成環(huán)境事故。
該公司還先后將部分電機改為變頻驅(qū)動,在不影響生產(chǎn)的前提下,盡可能地減少電力消耗。2006年底該公司與廈門立思科技有限公司合作上馬了一套中央空調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)能系統(tǒng),第二年該系統(tǒng)就為企業(yè)節(jié)電達80萬千瓦時。
2008年6月13日,金綸高纖公司二期16條差別化滌綸長絲生產(chǎn)線——年產(chǎn)20萬噸差別化滌綸長絲正式投產(chǎn)。公司還計劃在今后3年內(nèi)使滌綸短纖規(guī)模發(fā)展到年產(chǎn)60萬噸,并將加快向上游的化工原料PTA(精對苯二甲酸)、PX(對二甲苯)發(fā)展,使長樂紡織集群產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步延伸。
該公司董事長鄭寶佑表示,環(huán)境保護要堅持以人為本。如果環(huán)保工作沒有做好,首先傷害的是企業(yè)的員工。他說:“企業(yè)盈利了,就要考慮回報社會。”長期以來,該企業(yè)在環(huán)保上始終肯投入、肯研究,不惜成本擇優(yōu)選購合格的環(huán)保設(shè)備和器材,并嚴格按規(guī)定運行,不做表面文章。同時,公司還安排專人跟蹤科技資訊,吸收先進經(jīng)驗,開發(fā)引進先進技術(shù),使環(huán)保治理水平有了很大提高。
公司董事長鄭寶佑自豪地說:“自投產(chǎn)以來,公司認真推行一系列節(jié)能減排措施,從而實現(xiàn)了污水零排放,企業(yè)周邊群眾零投訴。”據(jù)了解,該公司正是通過強有力的節(jié)能減排,做到煙氣達標排放和廢水100%循環(huán)利用,在為企業(yè)節(jié)約能源費用的同時又保護了環(huán)境。
金綸高纖公司由中外合資福建金綸石化纖維實業(yè)有限公司于2003年11月整體變更而來,是一家以生產(chǎn)滌綸纖維為主的企業(yè)。此前,福建省平均每天需從外地購進滌綸短纖1000多噸,單運費每年就要花費2000萬元以上。原料的短缺使得企業(yè)的進一步發(fā)展深受制約。金綸高纖成立以后,其滌綸短纖生產(chǎn)規(guī)模逐漸發(fā)展為福建省最大,年產(chǎn)值上升到了25億元,其滌綸短纖的供應(yīng)可滿足長樂本地原料需求的30%。
企業(yè)在快速發(fā)展的同時沒有忽視節(jié)能減排。自2005年3月一期工程滌綸短纖生產(chǎn)線投產(chǎn)以來,該公司一直嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價與“三同時”制度,先后投入1000多萬元,與主體項目同期興建了10套煙氣除塵脫硫設(shè)備及1套污水處理設(shè)施。
隨著各級政府對環(huán)保要求的逐漸提高,金綸高纖公司不斷對環(huán)保設(shè)施進行升級改造。2005年底,公司投資200萬元,增設(shè)汽提裝置,污水化學需氧量從處理前的2000多mg/L降到50mg/L左右,低于國家一級排放標準。處理好的中水作為綠化用水、循環(huán)水補水、水膜除塵補水等,達到100%回用。
2006年,為提高煙氣脫硫效率,該公司投人100萬元,整改3套除塵脫硫設(shè)施,增設(shè)2套脫硫自動加堿系統(tǒng)。二期新上的煙氣除塵脫硫系統(tǒng)直接采用了先進的“鈉鈣雙堿法”除塵脫硫系統(tǒng),使煙氣脫硫效率達到85%左右。去年3月,公司投資40多萬元,修建1000立方米事故水池,重新配制高濃度廢水專用輸送管,既防止地下暗管輸送過程中的泄漏,又保證在生產(chǎn)異常時廢水不會溢出,避免造成環(huán)境事故。
該公司還先后將部分電機改為變頻驅(qū)動,在不影響生產(chǎn)的前提下,盡可能地減少電力消耗。2006年底該公司與廈門立思科技有限公司合作上馬了一套中央空調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)能系統(tǒng),第二年該系統(tǒng)就為企業(yè)節(jié)電達80萬千瓦時。
2008年6月13日,金綸高纖公司二期16條差別化滌綸長絲生產(chǎn)線——年產(chǎn)20萬噸差別化滌綸長絲正式投產(chǎn)。公司還計劃在今后3年內(nèi)使滌綸短纖規(guī)模發(fā)展到年產(chǎn)60萬噸,并將加快向上游的化工原料PTA(精對苯二甲酸)、PX(對二甲苯)發(fā)展,使長樂紡織集群產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步延伸。
該公司董事長鄭寶佑表示,環(huán)境保護要堅持以人為本。如果環(huán)保工作沒有做好,首先傷害的是企業(yè)的員工。他說:“企業(yè)盈利了,就要考慮回報社會。”長期以來,該企業(yè)在環(huán)保上始終肯投入、肯研究,不惜成本擇優(yōu)選購合格的環(huán)保設(shè)備和器材,并嚴格按規(guī)定運行,不做表面文章。同時,公司還安排專人跟蹤科技資訊,吸收先進經(jīng)驗,開發(fā)引進先進技術(shù),使環(huán)保治理水平有了很大提高。







